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据了解,因原材料质量下降、工作人员技术程度不够等多项因素的影响,掺加石膏制品减水剂的混凝土拌和物会出现多种现象,本文我们来一一分析解决。
一、假凝现象:
出机后的混凝土拌合物很快失去流动性,甚至无法浇筑施工。
原因:
(1)水泥中硫酸钙、石膏含量不足致使铝酸钙水化过快;
(2)减水剂对该种水泥适应性差。
(3)三乙醇胺掺量超过0.05-0.1%此时很快初凝但不终凝。
解决办法:
(1)更换水泥品种;
(2)适当调整外加剂,进行合理复配;
(3)在外加剂中补用Na2SO4成分。
二、粘罐现象:
水泥砂浆部分粘在搅拌机筒壁上,造成出机的混凝土不均匀、灰少,混凝土发粘。
原因:
混凝土发粘,多出现于掺缓凝减水剂后,或轴径比接近的滚筒式搅拌机中。
解决办法:
(1)及时注意清洗除剩余混凝土;
(2)先加集料及部分水搅拌,再加水泥、余水及石膏制品减水剂拌和;
(3)使用轴径比大的或强制式搅拌机。
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三、不凝现象:
掺减水剂后混凝土长时间,甚至一昼夜,仍未凝固;或者表面泌浆并呈黄褐色。
原因:
(1)减水剂掺量过大;
(2)缓凝剂使用过量。
解决办法:
(1)不超过推荐用量2-3倍,强度虽稍有降低,但28d强度降低得少,长期强度降低越少;
(2)终凝后适当增加养护温度,加强浇水养护;
(3)将已成型部分清除掉,重新浇筑。
四、坍落度损失过快:
混凝土很快失去和易性,出罐后每延长2~3min坍落度减少1~50mm,且有明显沉底现象。大坍落度混凝土越易产生此现象。
原因:
(1)减水剂对所使用的水泥适应性差;
(2)引入混凝土中的气泡不断外溢,水分蒸发,使用引气性减水剂时尤为明显;
(3)混凝土搅拌温度或环境温度高;
(4)混凝土坍落度很大。
解决办法:
(1)查找原因,针对原因采取措施;
(2)采用后掺法,石膏制品减水剂在搅拌混凝土1-3min后甚至浇筑前才掺,并重新搅拌;
(3)注意不得单独加水。
五、强度低现象:
强度比同龄期试配结果低得多;或者混凝土虽已凝结,但强度较低。
原因:
(1)引气性减水剂掺量过大,使混凝土内含气量过大;
(2)掺用了引气性减水剂后振捣不够;
(3)未减水或反而加大了水灰比。
(4)减水剂质量不合要求,如成分含量过低。
解决办法:
(1)采用其它加固措施或重新浇筑;
(2)加强浇筑后振捣;
(3)针对前述原因采取措施;
(4)对本批石膏制品减水剂进行鉴定。
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